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翻板滤池的主要特点   1、滤料、滤层可多样化选择   根据滤池进水水质与对出水水质要求的不同,翻板滤池厂家,可选择单层均质滤料或双层、多层滤料,亦可更改滤层中的滤料。一般单层均质滤料采用石英砂(或陶粒);双层滤料为无烟煤滤料与石英砂...


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翻板滤池的主要特点

   1、滤料、滤层可多样化选择

   根据滤池进水水质与对出水水质要求的不同,翻板滤池厂家,可选择单层均质滤料或双层、多层滤料,亦可更改滤层中的滤料。一般单层均质滤料采用石英砂(或陶粒);双层滤料无烟煤滤料石英砂(或陶粒石英砂);当滤池进水水质差,如原水受到微污染,含有机物较高时,优质翻板滤池,可用颗粒活性炭置换无烟煤滤料等。

  2、滤料流失率比其他滤池低

   对于翻板滤池来说,由于它具有以下设计特点,因此滤料流失率比其他滤池低。

   ①排水舌阀的内侧高于滤料层0.15-0.20m;

   ②排水舌阀是在反冲洗结束,滤料沉降20s后再逐步开启,从而保证轻质滤料不致于通过排水舌阀(板)流失。

   3、滤料反冲洗净度高、周期长与容污能力强

   翻板滤池反冲洗的水冲段(第三阶段)强度达15-16L/(m2·s),使滤料膨胀成浮动状态,从而冲刷和带走前两阶段(气冲段、气水冲段)洗擦下来的截留污物和附在滤料上的小气泡。一般经两次反冲洗过程,滤料中截污物遗留量少于0.1kg/m3,从而使翻板滤池的运行周期延长。通常情况下,翻板阀滤池的过滤周期为36-72h(滤前水浊度按5NTU计)。

  4、出水水质好

   有关资料表明:当进入滤池的浊度小于5NTU时,双层滤料滤池的出水水质可达0.2NTU的机率为95%,出水水质小于0.5NTU的机率为100比。

   5、反冲洗水耗低、水头损失小

   翻板滤池的水冲强度[15-16L/(m2·s)]、滤料膨胀率(可高达40%)与普通快滤池相近;但它的水冲时间短(共2次,每次2.2min),反冲洗周期长(进水浊度5NTU时,反冲洗周期36-72h),故反冲洗水耗量少,一般约为3-4.5m3/m2,相应的反冲泵耗电量也较小。据运行表明,滤层厚1.5m、滤速为9m/h时,滤料层产生的水头损失约为0.35-0.40m。

  6、双层气垫层,保证布水、布气均匀

   滤池在底板上、下形成两个均匀的气垫层,从而保证布水、布气均匀,避免气水分配出现脉冲现象,影响反冲洗的效果。

  7、 气水反冲系统结构简单,施工进度快



翻板滤池配水管布气布水试验步骤

  (1)试验滤池内横向配水管全部安装完毕并调整水平后,充水至横向配水管顶部以上100~200mm,风机气源待命;

  (2)开启一台鼓风机,同时观察滤池内各配水管释放的气泡分布是否均匀,滤池各部位配水管释放的气泡分布是否均匀一致。可反复几次开启风机,翻板滤池价格,然后持续2~3分钟以便仔细观察。如果试验中出现出现气量异常的配水管,应在记录表格上对出现该现象的滤池部位及配水管进行标记。

  (3)再开启另一台鼓风机,同时观察滤池内部所有横向配水配气管气泡分布是否均匀,持续2~3分钟;

  (4)如果试验中出现气量异常的配水管,应在记录表格上对出现该现象的滤池部位及配水管进行标记。试验停止后根据试验记录找出滤池中气量异常的配水管,重新核准并调整配水管顶标高。如果是由于配水管自身开孔问题,河北翻板滤池,应更换配水管,直至再次试验时气量正常。

  (5)进行滤池布水试验时,滤池内应放水至翻板阀溢流口处,然后按照设计的反冲洗强度进行布气布水的试验。结束后放水检查底部配水管的安装是否牢固。

  配水管布气布水均匀,通过检验后,则进行下一格试验,步骤同上。以上试验均通过后方可装填卵石垫层及滤料层。按照设计要求加入滤料,依次进行正常过滤和气水反冲洗试车,验收合格后滤池即可投入使用。



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